在合山市石村二号井调度指挥中心,一面巨大的电子屏幕上实时跳动着井下通风、运输、排水等关键数据,管理人员轻点鼠标即可完成全流程监管。这一幕,正是合山贵能能源有限责任公司三矿(以下简称“贵能三矿”)通过机械化、信息化、智能化、自动化改造,实现安全生产提档升级的生动缩影。2023年,该公司被授予“全国煤炭工业先进集体”荣誉称号。 政府搭台破难题,政策红利激活发展动能 贵能三矿的蜕变,离不开合山市委、市政府的大力支持。2019年,该公司接手原合山煤业后,面临设备老化、安全风险高等历史遗留问题。合山市政府迅速组建专班,通过“一矿一策”精准帮扶,累计投入17261万余元用于智能化改造,并协调解决用地、审批等难题。2023年,针对矿井通风系统效率低、回风量不足的痛点,当地政府推动实施巷道扩掘工程,使回风量从0.57万立方米/小时跃升至1.5万立方米/小时,为安全生产筑牢屏障。 “政府不仅提供资金,还搭建了政银企对接平台,帮助我们获得低息贷款支持技术升级。”贵能三矿矿长刘辉介绍,2024年企业完成35千伏变电站智能化改造,实现供电系统远程监控与故障自检,运维效率提升60%。同时,合山市政府将该公司纳入“科技型中小企业”培育库,让企业享受研发费用加计扣除等政策红利,累计减免税费超2000万元。 “四化”融合提效能,智慧矿山初具雏形 在贵能三矿的井下作业面,智能化设备正重塑传统生产模式。井下ZWY-18075L煤矿用挖掘式装载机实现转弯精准掘进,生产效率、安全性能大大提升;充电房引入生物膜识别系统,矿灯、检测仪等设备实现“自取自管”,故障预警准确率达98%;架空乘人器钢丝绳在线监测系统通过AI算法,能够360度扫描磨损情况,自动触发停机指令,将断绳事故风险降为零。 “以前排查设备故障要30分钟,现在1分钟就能定位问题点。”机电副矿长黄雪强指着中央变电站监控屏介绍,智能化改造后,井下变电所实现无人值守,电力分配效率提升40%。调度室内,大屏实时汇聚通风、压风、运输等12个子系统数据,管理人员通过“一张图”即可全局掌控生产动态。 2024年,贵能三矿通过“四化”改造,全年事故率同比下降72%;通过智能化监测系统,可实时查看通风、压风、运输等子系统,以及地面变电所、中央变电站和6个井下变电所的数据,人力成本降低35%,安全风险预警响应时间缩短至5分钟以内。 夯实安全生产根基,长效机制护航高质量发展 安全生产是矿井发展的生命线。贵能三矿以“四化”建设为抓手,构建起双重预防机制:一方面,通过顶板安全“一班四检”、常态化播放事故警示教育片的方式,强化风险分级管控;另一方面,投入18万元建成钢丝绳全断面监测系统,利用磁性探伤传感器实现磨损度智能评估,年节约人工检测成本50万元。 在人员培训方面,该公司推行“理论+实操”沉浸式教学,新员工上岗前需完成72学时理论培训和现场实操训练。2024年,矿井全员安全培训覆盖率100%,三违行为同比下降65%。此外,合山市政府推动建立“政企应急联动平台”,定期开展透水、火灾等实战演练,救援响应时间缩短至15分钟以内。 “下一步,我们将深化与科研院所的合作,探索5G+工业互联网在井下的深度应用,努力向建成国家级智能化示范矿井目标奋进。”刘辉表示。随着“四化”建设的持续推进,贵能三矿持续焕发新生机,为合山资源型城市转型写下生动注脚。
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